美國VICI制造分析行業(yè)的各種產(chǎn)品:噴油器、閥門、探測器、氣體發(fā)生器、氣體檢測儀等。東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司是美國VICI的中國總經(jīng)銷。
美國VICI取樣閥和切換閥于過程GC的VICI 6通和10通微型隔膜閥可以執(zhí)行多種樣品注入和切換功能。閥門在175°C時(shí)的額定氣體壓力為300 psi,并配有用于1/32“或1/16”管路的Valco零死體積接頭。
執(zhí)行器空氣(40-50 psi)被供應(yīng)到帶有10-32內(nèi)螺紋的側(cè)孔,從而允許使用各種壓縮或帶倒鉤的配件。一個(gè)三通電磁所需的驅(qū)動(dòng)。
該閥通常用于樣品高于環(huán)境壓力的應(yīng)用,但也可以在低于環(huán)境壓力的條件下使用,例如當(dāng)樣品通過真空被拉動(dòng)通過閥時(shí)。
包括不銹鋼螺母和密封墊圈。
合適的 尺寸 | 缸徑 | 數(shù) 端口 | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|
1/32” | 0.25毫米 (.010英寸) | 6 | DV13-1116 |
10 | DV13-1110 | ||
1/16” | 0.40毫米 (.016英寸) | 6 | DV23-2116 |
00 | DV23-2110 | ||
0.75毫米 (.030英寸) | 6 | DV23-3116 | |
00 | DV23-3110 | ||
可選的安裝套件 | DVBRKIT | ||
可選吹掃環(huán) | DV22吹掃 |
美國VICI取樣閥和切換閥故障及改進(jìn)如下:
原理及故障
切換閥由氣體過濾器、電磁閥、三通閥組成。如圖5所示。當(dāng)時(shí)間繼電器給出一個(gè)信號(hào),電磁閥2通電時(shí),少量壓縮空氣經(jīng)過濾器、電磁閥進(jìn)入三通閥氣缸B腔內(nèi),在導(dǎo)向活塞兩端壓差作用下,導(dǎo)向閥盤向右移動(dòng),5-6閥盤壓死了壓縮空氣(正流)進(jìn)板式蓄冷器通道A→D。塔內(nèi)返流氣體(廢氮或廢氧)經(jīng)D→C排出塔外。當(dāng)時(shí)間繼電器給出另一個(gè)信號(hào)時(shí),電磁閥斷電,切斷少量壓縮空氣進(jìn)入三通閥的通道,同時(shí)氣缸B腔內(nèi)的氣體從電磁閥另一通道排入大氣,此時(shí)正流空氣在導(dǎo)向活塞右端壓力差作用下,迫使導(dǎo)向閥盤向左移動(dòng),7-8閥盤切斷了D→C通道,使返流氣體不能排出,于是正流空氣經(jīng)A→D通道進(jìn)入板式蓄冷器。如果時(shí)間繼電器再有相反的信號(hào)給電磁閥時(shí),導(dǎo)向閥盤又回到一次工作的位置(即正流氣體不能進(jìn)板式蓄冷器,返流氣體排出塔外)。如此兩只切換閥循環(huán)不斷地配合工作,達(dá)到正流氣體與返流氣體在板式蓄冷器內(nèi)流通互換以連續(xù)清除進(jìn)塔空氣中的水分及二氧化碳之目的。切換時(shí)間一般控制在2-3分鐘。
如果切換閥卡死,即三通閥A→D通道與D→C通道不能切換(三通閥導(dǎo)向閥盤卡在左、右)或A→D通道與D→C通道互通(三通閥導(dǎo)向閥盤卡在中間任一位置,5-6、7-8兩閥盤均無關(guān)死通道,此現(xiàn)象為常見),使板式蓄冷器不能正常工作,工況將被破壞。
在工廠試車使用中,經(jīng)常發(fā)生切換閥卡死故障,有時(shí)一次制氧中卡死的次數(shù)高達(dá)10-15次,嚴(yán)重影響了工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。
卡死原因
(1)氣缸和的同軸度超前而卡死。此故障除了加工質(zhì)量問題外,主要是總裝中三通閥閥體變形引起的。原三通閥A、D、C三個(gè)通道均與直徑55 mm×2 mm的黃銅管通過法蘭盤聯(lián)接,這些管子在彎曲成形和焊接中尺寸誤差較大,強(qiáng)迫裝配的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,從而導(dǎo)致閥體變形。
(2)橡膠密封圈過期老化變形或磨損而卡死;或停放時(shí)間過長,局部銹蝕或氣缸B腔放氣通路(主要是電氣閥通氣口)被外來物堵塞。
(3)導(dǎo)向活塞上的密封槽偏淺,而配裝的橡膠密封圈又往往偏粗,使密封圈壓縮量過多造成摩擦力過大,活塞容易被卡住。
(4)導(dǎo)向閥盤在左、右快速切換運(yùn)動(dòng)中,閥盤撞擊力大,輔助活塞因?yàn)槭?ldquo;軟聯(lián)接”(閥片7與輔助活塞9之間,夾裝有密封墊圈8),導(dǎo)向活塞在運(yùn)動(dòng)中,固定螺母10經(jīng)常松動(dòng),致使導(dǎo)向活塞傾斜而卡??;另外,安裝輔助活塞閥片處活塞桿的軸肩太小(圖樣上只有1 mm,而因加工R的存在,實(shí)際軸肩還小于此尺寸,這樣就很難保證輔助活塞與活塞桿軸線垂直,而使活塞卡住。這一設(shè)計(jì)缺陷是造成活塞卡住的主要原因之一。
(5)導(dǎo)向活塞向左運(yùn)動(dòng)時(shí)推力偏小,當(dāng)密封圈發(fā)膩及氣缸內(nèi)有垃圾(如橡膠圈磨損掉下的橡膠末等),活塞就很易卡住。
改進(jìn)措施
(1)減小三通閥閥體變形。1982年起三通閥閥體壁厚加大,以增加強(qiáng)度。1997年將三通閥的全部通道硬聯(lián)接改為D、C通道硬聯(lián)接,A通道加接波紋管過渡,從而大大減小了閥體的變形,較有效地防止了三通閥在工作前期卡死故障的發(fā)生。
(2)從1998年下半年開始,將部分改變?nèi)ㄩy導(dǎo)向閥盤的設(shè)計(jì)。減小導(dǎo)向閥盤的運(yùn)動(dòng)阻力。將導(dǎo)向閥盤密封增加深0.15 mm,以改變密封圈的裝配壓縮量,在不影響氣密性的前提下,使活塞運(yùn)動(dòng)阻力下降。
(3)改輔助活塞“軟聯(lián)接”為“硬聯(lián)接”,避免活塞松動(dòng)傾斜。適當(dāng)加大活塞桿的尺寸,由原直徑12 mm改為直徑13.4 mm從而增大了軸肩;輔助活塞由內(nèi)凹型改為中凸型,使輔助活塞與閥片直接聯(lián)接。這樣既較好地保證了閥片、活塞端面與活塞桿軸線的垂直度,又使固定螺母不易松動(dòng)。在用設(shè)備可在閥片與輔助活塞之間加一兩端面互相平行,外徑為20 mm、內(nèi)孔為10 mm、厚為3 mm的黃銅墊圈,并將密封墊圈內(nèi)孔擴(kuò)至20mm,按原序裝配即成。
東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請(qǐng)致電。